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ljb6688
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12楼  发表于: 4天前
主要是机构部分会有误差,链条朝一个方向会好一些(正反转精度会更差),一定要让机构部分做涨紧轮。电气部分参考楼上兄弟们的意见
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
梦雨天涯
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13楼  发表于: 4天前
我现在的做法是家编码器来对比,多减少加……
当然如果你每个格子都有挡板,那就使用格子来搞就行
CCD纠偏贴双面胶(多条可以选择)_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1KEhbzQEBi/
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
wujie2163
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14楼  发表于: 4天前
链条精度够了应该没啥问题,精度不够在每个工位加接近开关。
wchny123
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15楼  发表于: 4天前
感谢大家回复,目前是在皮带格上加了磁铁片,皮带侧边加装了接近开关,用作回原点使用,皮带其中一个格子做的误差了3-4mm,现在处理方式每转一圈,到了误差大的格子那,回一次原点,磁铁片就安装在这个格子这,所以CT也不会耽误多少。目前跑料测试精度就没有问题了
乌喽牛
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16楼  发表于: 3天前
看来,输送线考验人啊
二手工控电器
且行且珍惜
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17楼  发表于: 3天前
引用
引用第16楼乌喽牛于2025-09-03 11:52发表的  :
看来,输送线考验人啊


真正考验人的是机械和电气的配合,而非互相推诿让对方去解决问题。找一个信得过的合作伙伴真的难。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘宝网搜索:来电科技自动化网上店
乌喽牛
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18楼  发表于: 3天前
学习
[ 此帖被乌喽牛在2025-09-05 11:32重新编辑 ]
goldage
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19楼  发表于: 3天前
参考一下口罩机和背心袋机,一样的
wwr1992
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20楼  发表于: 昨天
这个误差主要是机械的问题,电气只能通过传感器来补正了,输送带转一圈精度影响不大,可以加个光纤,在一圈的固定位置感应一次,前面的每次动作都走定长,到了最后一格靠光纤来停止,这样就能控制每一圈最终都停在光纤附近
dalao123
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21楼  发表于: 昨天
引用
引用楼主wchny123于2025-09-01 13:42发表的 大家集思广益一下,解决办法 :
现在要做一个送料设备   伺服电机拖动链条向前送料   每一格有一个产品   每走一格停500毫秒  怎么做才能解决伺服电机向一个方向转动产生的误差累积

回原点完成后,找一个基准点,然后每次相对移动一个格位置就行了。
plc
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