1935807118
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楼主  发表于: 2022-11-17 05:10
有一台拉料裁切的设备,工艺流程是,A气缸下压到位>伺服拉料到终点位>B气缸下压裁切>A气缸复位到原位>伺服返回原位>B气缸复位原位。现在问题就出在伺服返回原位,有时候十几分钟会有一次差一点到位,不固定有时候多有时候少,目前的处理情况是,伺服马达 伺服驱动器 PLC 伺服动力线编码器线IO控制线,还加装了滤波器,监控驱动器接收脉冲和PLC通过高速计数器监控PLC发出脉冲,都没问题,现在已经到了黔驴技穷走投无路的地步了,完全没有方向了,机构方面也换了丝杆导轨,这台机用了好几年没问题,上周末突然就开始出现这种问题,还望各位大神帮忙分析一下,指点一下我还有哪些地方需要去排查,谢谢!
lugua1
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1楼  发表于: 2022-11-17 09:09
你的问题比较难查;简单的说  就是上位机已经发完了定位脉冲,松下伺服马达并没有走到设定的位置,关键是马达还没有报警。
多年前我也遇到过,怎么好的我不记得了;我还记得排查时的一些值得注意的地方:
1.转矩限制,这个模糊的地方在于,你若设定转矩限制较小例如80%或更小,丝杆遇到外力后堵转,此时伺服不到位是不会报警的,脉冲指令开环控制时,上位机发完脉冲既认为到位了,这样就会产生故障的,而且很难排查,解决方法:把扭矩限制设置到350%,此时马达扭矩比较大,另外堵转马达马上报警;
2.把马达的刚性设大一点,响应速度更快一点。
对于第一点有更好的设置方法的朋友的可以说出来
楼主留言:
谢谢!我试下看