yl116645
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 168 点
下载积分: 611 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-12-10
最后登录: 2024-04-19
查看yl116645的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-15 22:36
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
各位大神,有谁搞过三菱FX5U的PLC,送料机构,相对定位,用外接编码器时时修正做全闭环的。
这次被400的技术支持坑了一把,之前电话咨询怎么做全闭环,几个人都说fx5u可以做,可以时时修改定位当前地址,实际我做了才发现不能时时写入,做一半就停了,连中断写入都试了也不行,DHCMov也不行,能想的办法都想过了。实在没招了只能搞个下三滥的高速计数置位停止脉冲输出。但是这个方法不是最优解决方法。误差比较大。
所以请大神帮忙看看,有没有解决之道。很急,谢谢。
上图
忘了说我参数,伺服用的mR-JE-A准备做其他用途,临时用作位置模式,如果RJ就简单多了。编码器2000p的,
好大的小西瓜
没有个性的签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 359 点
下载积分: 472 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2017-11-01
最后登录: 2024-05-17
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-05 14:05
引用
引用第1楼yl116645于2019-10-16 06:05发表的  :
想明白了,已经找到解决方案。

啥方法啊?借鉴一下,我也有个需要全闭环控制的项目
Mov#loveD9