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 <title><![CDATA[伺服电机扭力控制控制方法求助]]></title>
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 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 伺服电机扭力控制控制方法求助]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
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 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:55:52 +0000]]></lastBuildDate>
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 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
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 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回16楼:
在伺服电机低力矩下行的过程中,当气缸带动螺丝刀下冲接触到螺丝头的一瞬间,电机力矩就达到了,实际上是冲击 阻力造成的瞬间阻力制造的力矩到达假象,而造成实际并没有执行过锁紧动作的不良品.............我们使用的缓冲是弹簧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35954#505972.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2009 10:01:45 +0000]]></pubdate>
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 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以设定的力矩进行旋转并下降执行锁螺丝方案]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35954#505949.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyd_hsn10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2009 09:40:10 +0000]]></pubdate>
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 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.全速旋转,电机到达下方后再进行力矩管制,2.以设定的力矩进行旋转并下降执行锁螺丝这两个方案),无法达到台弯机台的这种控制效果,我想会不会是还有更好的控制方法,我们没有发现呢???????


是不是惯性下冲还没有来得及切换到转矩模式就将螺丝锁死了,2 以设定的力矩进行旋转并下降执行锁螺丝方案.看看细节吧.台湾能实现的, ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35954#504995.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2009 13:50:07 +0000]]></pubdate>
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 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的问题不是指的台湾机？指你们试验的机?台达的伺服是很方便的用485通讯。
回三楼:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看到这种机台后,我们进行分析后,用实物进行了试验,但按我们的思路(即上面提到的1.全速旋转,电机到达下方后再进行力矩管制,2.以设定的力矩进行旋转并下降执行锁螺丝这两个方案),无法达到台弯机台的这种控制效果 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35954#504783.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2009 12:14:44 +0000]]></pubdate>
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 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的问题不是指的台湾机？指你们试验的机?台达的伺服是很方便的用485通讯。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35954#504487.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenlf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2009 07:01:40 +0000]]></pubdate>
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 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回一楼,他是同时控制8台电机,不带A/D转换模块,而是采用通信的方式对伺服电机的力矩进行读写的(是不是总线,还不知道),但在实验中,同一台机对六只伺服进行读写,通信速度跟不上,台湾机是什么样的,我无法知道
根用户讲,台湾的安装工程师说是RTU/485,我想有可能是他们的设计思路,我异为我们惯用的以上两种方法呢?有待大家进行进 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35954#504425.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2009 06:12:31 +0000]]></pubdate>
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 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按第二种方法，当扭矩达到一定值时，就可以认为螺丝已经拧到底了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35954#504308.html]]></link>
 <author><![CDATA[marcelinho]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2009 03:37:35 +0000]]></pubdate>
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