小浪
工控浪人
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楼主  发表于: 2010-11-18 19:04
现有自动裁端机1台,用1N晶体管PLC Y0 Y1控制两台A4系列100w绝对式编码器伺服送料,20000脉冲使电机每转1圈,端子每pin距1mm,1个产品10pin,另一个产品11pin,两个送料完成后同一个切刀裁切. 脉冲用加减速指令.      现在状况是运行30分钟左右后误差大于允许值0.1mm(误差达0.3mm).   然后要重新定位,   请教有做过的高手,要怎么样改进才能走得更准.         是不是要加定位模块才能更准.
sandy_love
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1楼  发表于: 2010-11-19 10:32
能否把机械结构说一说?20000脉冲一圈,速度有多高呢?0.1mm的定位精度,我想没必要拿到20000脉冲一圈
楼主留言:
伺服带动棘轮,200个齿,用放料马达放料盘,之前用的是10000脉冲,最后才设为20000脉冲的,
sandy_love
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2楼  发表于: 2010-11-21 17:32
按楼主的说法,是存在累积误差。可能不是伺服走不准,而是材料尺寸不一致或者送料过程中有变形。建议找一个固定的参考点(材料上的),来控制定位精度,消除累计误差。