slik
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楼主  发表于: 2010-08-11 19:33
有一机械运动,用三菱的PLC加1PG定位模块控制轴的定位转动,起始位置为脉冲量5000的位置,终点位置为脉冲量132000的位置,起点终点的附近都装有限位sensor,此外在起终点之间
紧挨着起点sensor处还装有原点感应的sensor,在伺服运动中一切正常,在经过数多次的运行后,发现翻版翻转不到位,经断电重开后一切正常,但运行中就发现,驱动器中显示的编码器的反馈脉冲数量在呈周期性的减少,比如第一次运行起点2174,终点72061,中间经数次,第二次记录起点1961,终点71961,又经大致的时间,第三次记录起点1859,终点71861,此后第四次1661,71761,第五次1461,71561.。。。。。如此之后经过N次运行之后, 实际位置和编码器认为的位置必然发生偏差,从而发生不到位或过位而过载的情况,请问各位,为什么会发生这种情况呢,编码器反馈的脉冲为什么会一致性的减少呢?而不是来回波动, 大家有没有见过这个情况,分别来讨论一下!  轴的松动是不会,我用手试着去翻动,很紧所以这种原因已经排除。
slik
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1楼  发表于: 2010-08-12 08:57
这两种PLS怎么核对呢?谢谢
slik
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2楼  发表于: 2010-08-13 12:13
那调整放大器的参数行吗?比如位置增益等等? 请说清楚一点楼上
slik
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3楼  发表于: 2010-08-15 08:10
那这种问题就没有解决的办法吗? 况且我手搬动翻版时正反向也是很紧的啊!
slik
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4楼  发表于: 2010-08-17 21:52
谢谢楼上几位兄弟的帮助,大家还没有碰到过类似问题的,都拿着边讨论讨论吧!