ygw_119
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楼主  发表于: 2016-04-19 15:25
大家好,现在碰到一个问题,控制器位三菱3UPLC, 动力为信捷伺服电机,同步轮送线材,送两段,比如设定总长度为1000MM,第一段位200MM,实际送出来可能只有180MM《每次不一样,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以为是起步瞬间速度过大导致打滑,后将伺服电机加减速时间加大,会稍稍好一点,但是这样还是达不到客户给的公差要求《公差范围是正负5MM》,而且这样效率跟不上。后我加了一个外置编码器,我的想法是,我每次送线的长度靠的是编码器的数值来确定线材长度,问题在于,起步的时候有加减速,没关系,但我无法确定什么时候编码器是数值到了,所以我也就无法提前减速,这样一来,伺服从我PLC给他停止到真正停下会有惯性,过冲,因为是送两段,两次下来,误差基本上在5MM多了,有没有什么好的方法?
xingtaig
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1楼  发表于: 2016-04-20 17:47
楼主已经知道机构打滑,为什么不增加机构磨擦力?