adeyan
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楼主  发表于: 2013-05-17 23:32
描述:机构图
图片:
系统信息:
1.采用三菱FX3U PLC,编码器分辨率为1024线,丝杆导程5MM
2.通过触摸屏设定数据,控制丝杆的行走长度
3.编码器接于减速机后,和减速比应该没关系了吧?这时我应该如何计算脉冲,或者是和那个蜗杆有关系导致我计算的减速比不正确?
实际过程中无论怎么调都有10mm左右的误差,求控制方案,谢谢~~!
mfjsx
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1楼  发表于: 2013-05-20 20:04
如果精度不高,可以使用变频器的多段速度控制。
高速度移动,接近定位点时,慢速度行走
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨