薛立军
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楼主  发表于: 2011-04-19 19:30
        随着人工成本的提高,以及生产速度的不断提升。对于产品检测好坏以及分拣提出了更高的要求。
    工程模型:当有产品通过传送带时(产品与产品间隔有小范围波动)光电开关1检测到信号,光电开关1距离ccd检测装置有一定距离(通过传动带编码器计算)。保证每个产品都正好被ccd视觉检测拍照在正中心,这也是ccd检测正确率的保证。ccd采用的是成套产品,当有触发信号时拍照,通过内部比对为次品时会输出信号。次品信号传至plc经过一段距离后输出剔除信号至电磁阀(采用高速电磁阀才能保证正确剔除次品)。并对产量、正次品计数。
    由于是高速必须采用中断,高速计数中断不停的修改目标值。检测的最高速度取决于plc的扫描周期。客户要求采用plc这样就需要两个屏,一个用于调整ccd、一个用于修改plc的光电距离等。由于这个工程最终没能做下来(检测瓶盖用的)。非常遗憾,希望对同行们有帮助。争取让咱们的技术更上一层楼。
    如果大家有更好的解决方法,希望贴出来。 谢谢!
薛立军
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1楼  发表于: 2011-05-01 20:13
引用
引用第4楼qumin000017于2011-05-01 17:44发表的  :
我们代理的设备上都有CCD视觉分辨系统,

传个资料共同学习一下,谢谢!!
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2楼  发表于: 2011-07-18 17:22
引用
引用第11楼yangh1129于2011-06-29 17:22发表的  :
其实CCD有在设定区域内有自动捕捉图像功能,如果距离相差不多都不会影响图片处理的。我以前是用基恩士的CCD系统。配三菱Q系列PLC,伺服和IAI机械手。成功的完成了一台全自动组装机。不像楼主说的要什么高速计数处理。CCD的处理速度能达到每秒拍摄1000多张相片。所以从CCD到PLC 的传送信息只要0.5秒就够了。

这位仁兄:你是怎样保证检测产品在传送带上流动时,CCD正好拍照在产品中央。产品可能在传动带入口处打滑,请解答。谢谢!!
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3楼  发表于: 2011-10-24 11:15
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