薛立军
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楼主  发表于: 2011-04-19 19:30
        随着人工成本的提高,以及生产速度的不断提升。对于产品检测好坏以及分拣提出了更高的要求。
    工程模型:当有产品通过传送带时(产品与产品间隔有小范围波动)光电开关1检测到信号,光电开关1距离ccd检测装置有一定距离(通过传动带编码器计算)。保证每个产品都正好被ccd视觉检测拍照在正中心,这也是ccd检测正确率的保证。ccd采用的是成套产品,当有触发信号时拍照,通过内部比对为次品时会输出信号。次品信号传至plc经过一段距离后输出剔除信号至电磁阀(采用高速电磁阀才能保证正确剔除次品)。并对产量、正次品计数。
    由于是高速必须采用中断,高速计数中断不停的修改目标值。检测的最高速度取决于plc的扫描周期。客户要求采用plc这样就需要两个屏,一个用于调整ccd、一个用于修改plc的光电距离等。由于这个工程最终没能做下来(检测瓶盖用的)。非常遗憾,希望对同行们有帮助。争取让咱们的技术更上一层楼。
    如果大家有更好的解决方法,希望贴出来。 谢谢!
何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
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1楼  发表于: 2011-10-03 21:39
其实成套的CCD系统,没什么我们要做的事,我们就是给启动信号它,收合不合格信号,其它没啥的了,不过感觉楼主的定位好像不太妥,不如用两感应器,第一个感应到减速,第二个停止后拍照,且机械可能要考虑分担点,如你所说拍照要停输送带,分离不良品还要停输送带,这样效率会太低吗,能否同时进行,
闲坐莫谈国是!