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zouyunhuang
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楼主  发表于: 42天前
工况是这样,一捆棉线,线径在0.4mm。把棉线缠绕在一个长方纸块上。缠绕宽度可以调节,缠绕层数可以设置。
有一个旋转轴夹住长方纸块,棉线粘在纸块上,初始状态纸块是水平的,旋转轴在转的时候,后面有一个平移轴可以来回移动,怎么样做才可以使它排列整齐均匀呢?
我现在用的FX3U的PLC。我现在在旋转轴上加了一个编码器,可以实时读取出这个旋转轴的转速,我的想法是这个轴转一圈,我的平移轴我就走一个线径的距离,我采用的是JOG的方式走的平移轴,速度V=n*d  (n是旋转轴的转速,d是棉线的直径)......
现在问题是我缠绕的宽度总是不对多或者是少,我分析原因看现象发现,因为走的是JOG,只是速度受控,距离就不受控,例如我第一层快要缠绕完,在快缠绕完前我就停止转动,然后我把JOG的速度加了一个负号,等到轴Busy信号没有的时候,平移轴又继续动,整一个过程转动轴没有停。
请教一下,这个绕线的机器,大家是怎么来做转动轴和平移轴的计算关系,平移轴又是怎么换向的?
bruce2020
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1楼  发表于: 42天前
搞绕线机,安川最合适,非梯形图。汇编语言,可以用触摸屏,
gxtmdb82164
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2楼  发表于: 41天前
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1768746

你这种情况下,还要考虑线的拉力。。。
木系掌门
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3楼  发表于: 41天前
用插补试试
zhujingyu69
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4楼  发表于: 41天前
楼主说的与2楼说的不是一回事,楼主说的是轴向跟随角度的问题,2楼说的是径向Y轴跟随角度的问题。楼主的问题估计用JOG指令恐怕会有问题,主要是在两端换向时有一个加减速不同步的问题,如果用电子凸轮就能很好地解决加减速不同步的问题。用FX3U恐怕无法完美地解决问题
zhujingyu69
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5楼  发表于: 41天前
另外楼主说“速度V=n*d  (n是旋转轴的转速,d是棉线的直径)”,根据物理常识应该是V=πn*d ,π是圆周率。
zhujingyu69
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6楼  发表于: 41天前
也就是说大部分阶段转动轴和平移轴的计算关系是按V=πn*d进行的,没有问题,只是在两端换向时,因为有一个加减速的过程,两轴的速度就没有按这个比例来的,等到加减速结束时才是按这个比例来的。归根到底是由于两轴的加减速不一致造成的。只有电子凸轮,才能保证任何时候都是按这个比例来的。你这个问题可以用三菱的0号凸轮曲线解决,因为两轴是线性比例关系。其实,也可以不用PLC,可以把转动轴伺服的编码器输出信号接到平移轴上,按照比例关系设置好电子齿轮比,也可以解决问题。
zouyunhuang
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7楼  发表于: 41天前
引用
引用第4楼zhujingyu69于2024-05-06 19:25发表的  :
楼主说的与2楼说的不是一回事,楼主说的是轴向跟随角度的问题,2楼说的是径向Y轴跟随角度的问题。楼主的问题估计用JOG指令恐怕会有问题,主要是在两端换向时有一个加减速不同步的问题,如果用电子凸轮就能很好地解决加减速不同步的问题。用FX3U恐怕无法完美地解决问题


是的,就是这样
zouyunhuang
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8楼  发表于: 41天前
引用
引用第5楼zhujingyu69于2024-05-06 19:30发表的  :
另外楼主说“速度V=n*d  (n是旋转轴的转速,d是棉线的直径)”,根据物理常识应该是V=πn*d ,π是圆周率。

  


这个我V=πnd ,,我感觉应用在这里是不对的,这个一个圆在某一点的线速度和转速的公式

V=nd ,我是这样想的,这个V是我发给平移轴的速度即我每秒钟发的脉冲量。假设旋转轴1秒转了5圈,直径是1mm..那我对应的平移轴1秒钟我就要走5mm。得出的这个V,我在除于平移轴的脉冲当量,即是我发给平移轴的脉冲量

我不知道这样有没有错
zouyunhuang
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9楼  发表于: 41天前
引用
引用第6楼zhujingyu69于2024-05-06 19:53发表的  :
也就是说大部分阶段转动轴和平移轴的计算关系是按V=πn*d进行的,没有问题,只是在两端换向时,因为有一个加减速的过程,两轴的速度就没有按这个比例来的,等到加减速结束时才是按这个比例来的。归根到底是由于两轴的加减速不一致造成的。只有电子凸轮,才能保证任何时候都是按这个比例来的。你这个问题可以用三菱的0号凸轮曲线解决,因为两轴是线性比例关系。其实,也可以不用PLC,可以把转动轴伺服的编码器输出信号接到平移轴上,按照比例关系设置好电子齿轮比,也可以解决问题。

  

输出信号直接接到平移轴上,我也想过,当时换向的时候怎么办呢
gxtmdb82164
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10楼  发表于: 41天前
引用
引用第4楼zhujingyu69于2024-05-06 19:25发表的  :
楼主说的与2楼说的不是一回事,楼主说的是轴向跟随角度的问题,2楼说的是径向Y轴跟随角度的问题。楼主的问题估计用JOG指令恐怕会有问题,主要是在两端换向时有一个加减速不同步的问题,如果用电子凸轮就能很好地解决加减速不同步的问题。用FX3U恐怕无法完美地解决问题


我怀疑你在不懂装懂,一圈随动一次和一层随动一次有什么区别?

LZ有编码器的话可以考虑用编码器Z相触发中断,在中断中进行圈数计数(你还要动态修改是不是),包括换向的控制都可以在Z相中断中进行,这样保证每圈的一致性,剩下的问题很好解决的。无论是从PLC发脉冲还是直接从编码器分一路脉冲给横轴都可以,理论上,只要处理好换向逻辑(奇数层一个方向,偶数层另一个方向)直接从编码器接脉冲,PLC控制方向和使能就足够了。这是一个随动的系统,走固定位置不是不行,是对设备、来料和起始状态的一致性要求太高了。
zhujingyu69
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11楼  发表于: 41天前
回10楼,你说从PLC发脉冲也可以,那么在两端换向时,是不是先要减速停止,再换向加速,请问你怎么保证减速,加速时候速度的比例关系?你说“LZ有编码器的话可以考虑用编码器Z相触发中断,在中断中进行圈数计数(你还要动态修改是不是),包括换向的控制都可以在Z相中断中进行”你怎么就能保证平移轴行程对应转动轴的圈数是整数圈呢?如果不是整数圈,你哪里来的Z相脉冲触发?实在要用FX3U,,可以把平移轴的脉冲接入FX3U的高速计数器上,计算行程,当行程到了,就输出换向信号到伺服。我以前做弹簧机是用三菱LD75D4模块的手动脉冲发生器功能或者信捷的跟随指令FOLLOW完成的。前面提到的公式有错误,应该是位置随动公式L=n S,L是平移轴一周期内的行程,n是转动轴一周期内的圈数,S是螺距,在你这里就是棉线的直径。
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